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提升閥在RTO系統(tǒng)中的優(yōu)化設(shè)計(jì)

文章出處:本站 人氣:4513 發(fā)表時(shí)間:2023-09-28 17:15:45

背景

隨著工業(yè)科技的迅速發(fā)展,大量的VOCs排放到環(huán)境中,蓄熱式焚燒爐RTO)由于其處理濃度范圍廣,凈化效率高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于VOCs治理工藝中。其中提升閥是RTO系統(tǒng)中重要組成部件,決定了RTO設(shè)備能否高效率運(yùn)行,如何增加提升閥在高溫環(huán)境中的密封性是近年來(lái)一直在研究討論的問(wèn)題。

1.提升閥的工作原理

如圖所示

 

 

提升閥主要由1閥體,4滑動(dòng)閥桿,17閥板組成,其中閥板正下方為氣體進(jìn)出口。當(dāng)廢氣需要進(jìn)入RTO系統(tǒng)時(shí),閥板垂直向上運(yùn)動(dòng),提升至閥桿套管處即達(dá)到全開(kāi)狀態(tài);當(dāng)RTO系統(tǒng)時(shí)禁止廢氣流通時(shí),閥板垂直向下回落至初始閉合狀態(tài)。提升閥一般采用氣缸作為動(dòng)力元件,氣源為潔凈壓縮空氣。

2.提升閥的工作過(guò)程

 如圖所示

 

以三塔式RTO為例,爐體包括燃燒室和3個(gè)蓄熱室AB,C。每個(gè)蓄熱室都配備了進(jìn)氣提升閥,出氣提升閥和吹掃閥。蓄熱室有蓄熱、放熱和吹掃3種工作狀態(tài),正常運(yùn)行時(shí),以蓄熱、放熱、吹掃的順序進(jìn)行周期循環(huán);同一周期,各個(gè)蓄熱室工作狀態(tài)均不同。

當(dāng)RTO運(yùn)行時(shí),低溫廢氣自下而上通過(guò)放熱區(qū)A,吸收放熱區(qū)A內(nèi)貯存的熱量,到達(dá)燃燒室時(shí),被預(yù)熱氧化到高溫狀態(tài)。然后上而下通過(guò)蓄熱區(qū)B,不斷吸收廢氣中的熱量,當(dāng)廢氣達(dá)到蓄熱區(qū)B出口時(shí),溫度降低至略高于入口溫度;吹掃室C通入少量的低溫?zé)煔饣蛐迈r空氣進(jìn)行吹掃。

當(dāng)放熱區(qū)A內(nèi)的熱量消耗殆盡時(shí),A蓄熱體內(nèi)的熱量不足以將進(jìn)氣溫度預(yù)熱至自身燃燒溫度,蓄熱區(qū)B不斷吸收高溫?zé)煔獾臒崃?,溫度升高至爐膛允許溫度;由于放熱室A內(nèi)底部廢氣沒(méi)有完全反應(yīng),需要將其反吹至燃燒室再次氧化,保證去除效率。因此,需要減少蓄熱區(qū)B的熱量,對(duì)放熱區(qū)A進(jìn)行吹掃,將高溫的潔凈煙氣引至吹掃區(qū)C進(jìn)行排放。

當(dāng)原蓄熱區(qū)B底部的出氣提升閥關(guān)閉時(shí),打開(kāi)進(jìn)氣提升閥,原蓄熱區(qū)B開(kāi)始執(zhí)行放熱工作;原放熱區(qū)A底部的進(jìn)氣提升閥關(guān)閉,打開(kāi)吹掃閥,原放熱區(qū)A開(kāi)始執(zhí)行吹掃工作;原吹掃區(qū)C底部的吹掃閥關(guān)閉,打開(kāi)出氣提升閥,原吹掃區(qū)C開(kāi)始執(zhí)行蓄熱工作。RTO爐體底部的提升閥通過(guò)開(kāi)啟和關(guān)閉,改變各蓄熱室內(nèi)進(jìn)氣和出氣方向。為了實(shí)現(xiàn)各個(gè)蓄熱室的蓄熱功能、放熱功能和吹掃功能的連續(xù)切換和工作,形成了提升閥換向周期,蓄熱效率可以達(dá)到93%以上。

3.提升閥泄漏原因分析

RTO系統(tǒng)中,提升閥運(yùn)行溫度為0~300℃,過(guò)流介質(zhì)常常伴有腐蝕性、聚合性等,要求提升閥本身耐高溫、耐腐蝕性能良好。提升閥作為執(zhí)行部件,每隔90120s就要執(zhí)行一次啟閉動(dòng)作,按照運(yùn)行時(shí)間8000h計(jì)算,需要啟閉次數(shù)約32萬(wàn)次。在高溫環(huán)境下,提升閥因熱應(yīng)力作用會(huì)產(chǎn)生輕微變形。在長(zhǎng)期的腐蝕環(huán)境下,閥體內(nèi)表面不平整,在高頻率的運(yùn)行下閥體會(huì)磨損,閥體進(jìn)出口的密封圈易產(chǎn)生疲勞損壞等從而導(dǎo)致過(guò)流介質(zhì)泄漏。閥體機(jī)械密封性能有所下降,會(huì)加劇廢氣泄漏,由于提升閥換向的關(guān)系,進(jìn)氣提升閥與出氣提升閥同時(shí)運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致氣路短路,存在污染物泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

4.提升閥換向周期優(yōu)化

根據(jù)三塔式RTO的運(yùn)轉(zhuǎn)功能切換,傳統(tǒng)的提升閥換向?yàn)?span style="font-family: Calibri;">3周期為一個(gè)循環(huán)

在該循環(huán)下,RTO連續(xù)不間斷地運(yùn)轉(zhuǎn),相較于直燃式焚燒爐、催化氧化爐等極大地提高了熱量利用率,減少了能源的消耗。然而,在提升閥周期切換時(shí),尾氣排放量會(huì)產(chǎn)生較大波動(dòng),排放污染物濃度是正常周期內(nèi)的3倍多。

當(dāng)蓄熱體從出氣階段切換到進(jìn)氣階段時(shí),同一個(gè)蓄熱室下方的進(jìn)口提升閥與出口提升閥同時(shí)動(dòng)作,由于蓄熱室內(nèi)壓力較高,未經(jīng)處理的廢氣易從進(jìn)口閥門(mén)處直接壓入壓力較低的出口閥門(mén),引起氣體短路。由于提升閥的切換需要一定的動(dòng)作時(shí)間,因此未經(jīng)處理的污染物會(huì)在該段時(shí)間直接排放,雖然短路時(shí)間極短,但高溫下氣體流速高達(dá)15m/s,能迅速帶走大量的污染物,甚至有可能造成廢氣排放超標(biāo)。

因此,改變提升閥的換向模式,將提升閥的換向動(dòng)作改為6周期一個(gè)循環(huán),在進(jìn)氣和出氣的動(dòng)作中間加入吹掃周期,避免了提升閥進(jìn)氣和出氣的同時(shí)造成短路。采用高壓反向吹掃,在進(jìn)氣階段后,蓄熱體底部依然存在一部分氣體未進(jìn)入燃燒室,通過(guò)吹掃可以將該部分氣體吹至燃燒室進(jìn)行燃燒,吹掃后的蓄熱體潔凈無(wú)殘留污染物,高溫廢氣排出時(shí)不會(huì)將未處理的污染物帶出,極大地提升了RTO爐的凈化效率。


5.提升閥的密封性改進(jìn)

首先,由于提升閥長(zhǎng)期在高溫環(huán)境下運(yùn)行,提升閥閥板密封圈在使用過(guò)程中,容易發(fā)生變形。其次,通過(guò)提升閥的廢氣,成分較為復(fù)雜,存在少量顆粒物及黏性物質(zhì),容易粘附閥板表面。使得閥板與密封圈處易產(chǎn)生微小間隙,增加閥門(mén)的漏氣量。提升閥閥桿與套管之間存在滑動(dòng)副,便于閥桿的升降動(dòng)作,但若滑動(dòng)副處的密封性減弱,閥內(nèi)壓力高于閥外壓力,過(guò)流介質(zhì)容易泄漏至殼體外;若廢氣中含有腐蝕性成分,泄漏的廢氣容易侵蝕電氣驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

所以,閥板及閥桿處要有良好的密封性尤為重要。

改進(jìn)措施:

1.如圖1所示,氣倉(cāng)底部設(shè)提升閥排液口,便于提升閥內(nèi)積液順利排出;氣倉(cāng)頂部與閥板嚴(yán)格密合。

當(dāng)閥板下沉至提升閥底部時(shí),提升閥閥體內(nèi)氣體為正壓,閥板與密封圈處存在一些微小縫隙,氣體容易泄露至外部環(huán)境。而在該設(shè)計(jì)的氣倉(cāng)內(nèi)通入壓力0.3-0.5MPa的壓縮空氣,形成一個(gè)正壓環(huán)形區(qū)域,該區(qū)域內(nèi)只會(huì)存在壓縮空氣向提升閥內(nèi)通入,而閥體內(nèi)的流體無(wú)法泄露至外部環(huán)境的狀態(tài),從而提高了提升閥的密封性能。

2.在閥桿和套管處,采取類似的氣密封措施。由于閥桿處的滑動(dòng)副需要經(jīng)常上下移動(dòng),不能完全密合。長(zhǎng)時(shí)間、高頻率地工作負(fù)荷導(dǎo)致配件磨損,閥內(nèi)氣體泄漏。因此,在套管內(nèi)側(cè)做了封閉式氣倉(cāng)的設(shè)計(jì),向套管內(nèi)區(qū)域同樣通入壓力0.3-0.5MPa的壓縮空氣,在套管內(nèi)形成一小段正壓區(qū)域,阻止提升閥內(nèi)氣體通過(guò)套管活動(dòng)面泄漏,進(jìn)一步提高了閥體的密封性能。

小結(jié)

1.優(yōu)化提升閥的換向周期,在提升閥進(jìn)氣和出氣周期間加入吹掃周期進(jìn)行緩沖,可有效減少污染物泄漏。

2.在提升閥底部增加壓縮空氣氣倉(cāng),在閥桿和套管之間通入壓縮空氣,形成氣壓密封區(qū),極大程度地降低了氣體泄漏率。

 





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